感谢关注@泰立注塑科普君,这是我原创的第252篇经验分享。
由于工作原因,我经常有机会和各大塑胶厂的老板坐在一起吹牛聊天,分享他们对于市场的看法,也分析最新的技术和产品。
由于我调机经验丰富,也经常作为“排头兵”,活跃在生产一线,帮助解决实际问题。
前几天,在温州老柳地方坐坐,看到老柳拿着一个注塑产品,紧锁眉头。
我问老柳,最近遇到啥烦心事了,有什么问题搞不定了?
老柳说,最近有一个产品出现了气泡,初步估计是排气问题,但是模具厂很忙,说要修正的话最起码要1个月的时间了,但是我等得了,客户等不了,所以这不是发愁吗!

老柳这个产品,主要材料是PP(聚丙烯),气泡出现在进胶口的末端。
他的调机师傅说,这个问题百分百是模具困气,调机肯定处理不掉了,叫模具厂拿去修吧。
但是模具维修时间太长,这也是困扰老柳的地方。
分析原因
一般来说,PP材料不需要烘料,特别是这种半透明不添加回料的PP(聚丙烯),因此可以排除是分解气的干扰。
并且多次注射生产过后,气泡位置较为统一,基本可以排除是原材料中的水分或分解气的影响。
这种在进胶口附近的气泡一般来说,由于补胶不够,收缩产生的可能性不高。(而且由于收缩产生的气泡可以缩短冷却时间,观察气泡形态的方法进行排除)
那么基本可以肯定,柳总的师傅没有说错,这个气泡就是由于模具排气不顺导致的。
但是,这种问题的气泡除了修模具,要赶生产的情况下,真没有办法了吗?
解决思路
除了维修模具之外,要解决这种思路,还有从气体的来源着手。
很多调机师傅容易忽略射退动作的大小,对这种气泡的作用,一般来说射退动作越大,抽胶越多,越容易抽入空气,一定要注意调节。
注意使用注塑机的多级注射功能,在填充模腔的前期可以增加注射速度,在后期可以采用降低注射速度,增加注射压力的方法,来便于模具排气。(补充一句,这种方法对注塑机的要求较高,注意控制反馈压力,不然容易损坏注塑机)
有经验的师傅,还可以对模具进行微补偿,俗称自己动手修模具。(万一经验不足,修坏了,别说我教的!切记!切记!!)
我在现场帮柳总调整了下模具、注塑机动作,果然消除了气泡。
我一直认为,好的注塑机厂家应该帮助客户解决问题,提升产能,提升利润空间,扩大市场占有率。
这也是我一直在做的事情。
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