粗集料在沥青混合料中的作用 (粗集料对强度有什么影响)

沥青与粗集料的粘附性指标,粗集料对强度有什么影响

文章来源:微信公众号”沥青路面”

沥青混合料路面95%左右为矿质混合料,其中又有70%左右为粗集料。粗集料的各项指标对沥青路面的各项性能有关键作用。其中目测不含有泥土、洁净度高是我们公路人对集料的基本要求。那么含泥量会对哪些指标有影响及其程度如何。本文通过试验设计,量化的分析含泥量指标的重要性。

试样制备

试验对象:经检测筛分、力学等指标合格的10~15mm、5~10mm粗集料,可以配备AC-13型沥青混合料。

通过分析泥土或粉尘的主要来源(盖山土覆盖层污染、破碎场粉尘二次污染、未硬化场地底部铲入泥土等),借鉴不同胶结料剂量添加方法,室内制备各组含泥量试样,步骤如下:1)从目标碎石场取样,包括粗集料、集料料堆内部或山体内的泥土粉尘,室内清洗足量的粗集料、烘干,泥土也烘干;2)称取一定质量的烘干集料m0,计算含泥量为0.5%、1.5%的泥土所需质量并乘以富余系数1.03,记为m1,准确称取烘干后的泥土;3)加水调泥土,使其具有流动性,利用室内搅拌机,充分拌和集料m0和泥浆,保证集料表面裹覆泥浆;4)通过试验检测复核该拌合后的粗集料真实含泥量,得到预计含泥量的10~15mm、5~10mm粗集料试样。放入105℃烘箱烘干备用。

生产过程中泥粉含量的变化

室内清洗,可使粗集料含泥量达到0.2%左右,但是在很多工程中并没有专门清洁集料这一过程。为了模拟粗集料在经过烘干滚筒、提升料斗、振动筛分等处理后的含泥量变化,室内设计如下试验:(1)将制备的已知含泥量的粗集料放入已经升温至180℃的鼓风干燥烘箱内,放置10min(模拟冷料穿过干燥滚筒到达提升料斗的时间);(2)立即取出倒入洛杉矶磨耗机(模拟拌和站热提升料斗),不加钢球,旋转500转;(3)取出放入振动摇筛机(模拟拌和站振筛频率、幅度)筛10min;(4)取出9.5~16mm粗集料,进行含泥量检测。

可见,通过设定条件下处理后,粗集料的含泥量有明显下降,原始含泥量越高,下降幅度越小。而且处理后的集料表面仍有目测可见的泥粉。

数据校核:将已知某批含泥量为1.0%的粗集料,直接用拌和站走料,按正常除尘步骤,获取单档热料11~16mm,进行含泥量检测,数值为0.8%。这跟室内结果相似。

比较发现,原始含泥量较大时,最终得到的热料也很难去掉多少。原因是泥浆跟粗集料表面裹覆后形成了一定的粘结力,外力很难将这一粘结力打消。

沥青及沥青混合料试验设计

黏附性试验

为了模拟实际生产用的粗集料含泥量状态,分别选用含泥量为0%、0.5%、1.0%、1.5%四组。10-15mm采用水浸法,5-10mm采用水煮法。沥青选用SK90号石油沥青、SBSI-C改性沥青、SK90号石油沥青+0.3%液体抗剥落剂。

可见,含泥量增大后,黏附性等级存在降低的趋势;改性沥青和抗剥落剂能提高黏附性等级。从细观角度分析,沥青分子浸入粗集料表面或空隙的途径被黏土“夹心层”阻隔,甚至完全不能接触。而流动性更强的水分子反而能部分侵入粗集料界面,从内部软化黏土,在浮力和重力的双重作用下,沥青和部分黏土随即剥落下来。

马歇尔试验

按照C型级配范围且工程应用成熟的合成级配,结合水洗筛分数据,分别采用不同泥含量的两档粗集料,调整矿粉、细集料的配合比例。为保证级配稳定,尤其是关键筛孔的一致性,同一室内条件中每个试件单独配料,按改性沥青的最佳沥青用量Pb逐一拌和、成型标准试件,测定体积指标,测定强度值。

可见,随着泥含量增加,稳定度从12.39kN下降到11.24kN,幅度为10%;流值从29(0.1mm)增大到42(0.1mm),有较明显变化。但是不同含泥量下试件的稳定度仍高于8kN,原因是骨架结构中,嵌挤力对稳定度起决定作用;黏土外侧首先与沥青吸附、胶结,内侧依然牢固的裹覆粗集料,隔离了沥青与粗集料表面的全面黏结,比表面积相对减小,有效沥青用量相对增多,导致试件受压时,集料之间的快速相对滑动,破坏时的流值较大。

室内最佳沥青用量变化

目前较多试验室确定最佳沥青用量的方式是体积法,并用有效沥青含量与油膜厚度来检验。根据合成级配,计算比表面积SA主要用4.75mm之下筛孔的通过率,而实际拌合后,裹覆粗集料的泥粉一方面阻隔了粗集料与沥青的粘结,另一方面泥粉本身作为0.075之下的细集料,却没有完全参与沥青胶结,实际的比表面积SA偏小,计算的沥青膜厚度DA偏大,造成虚盈实亏的表象,误导OAC的准确确定。如果用含泥量大的粗集料试验,则会得到偏小的最佳沥青用量数值,与实际不符合。

水稳定性能

沥青与集料的黏附受泥含量影响,那么在恶劣环境中,含泥量会同时影响沥青混合料的水稳定性能。本文选用改性沥青,按照最佳沥青用量,分别成型不同含泥量下的标准马歇尔试件、冻融劈裂试件,定量分析指标变化。

可见,长期60℃水温下残留稳定度变化无明显规律,一次冻融循环后劈裂强度有非常明显的下降趋势。分析原因是,静置的高温水环境下,水分即使窜入沥青与粗集料之间的界面,将泥土软化,但是由于没有明显的挠动,沥青薄膜没有明显的破损,残存较大的粘结力。而试件真空负压下界面内的泥吸附较大量的水分,与骨料间空隙内的水分一起冻结后,逐渐发生不定向的体积膨胀,当遇到高温环境,膨胀力消解掉,沥青膜的裹覆力松动、产生剥离的趋势。

室内高温性能变化

在室内确定的最佳沥青用量下,选用不同泥含量的粗集料成型4组车辙试件,按改性沥青的最佳沥青用量Pb逐一拌和、成型,按相同的试验条件下测试动稳定度值。

有结果可见,粗集料含泥量的增加,动稳定度值呈现递减趋势,最高降幅达19%。原因有:(1)最佳沥青用量下,泥含量越大,沥青虚盈越高,流动沥青偏多,黏聚力较大,但是集料表面泥粉微滚动,降低了集料的内摩擦角,导致嵌挤力减小;(2)同时,沥青胶浆与粗集料实体之间隔离,两者之间未能形成稳定的锚固点,相对移位的趋势增大,高温稳定性降低。

室内低温性能变化

按照规程制备低温小梁弯曲试件,经过测试。

可见,含泥量在一定范围内对沥青混合料的低温性能影响并不明显。原因是同一沥青用量下,泥土“夹心层”对强度损失影响较小,而相对增大的沥青用量对抗变形能力却稍有增益。

降低泥粉含量的方式

通过严格筛选料场、优化加工工艺、提高质量意识、落实标准化建设等方面的控制,可以有效减少含泥量。在集料生产过程中,从母岩情况、除尘等方式控制集料的含泥量,在集料储存过程中,采用硬化地面、搭设雨棚以减少泥土污染。当项目中遇到含泥量超高的集料,应该采取喷淋、洗涤措施除掉泥浆,不能指望沥青拌和站将泥粉从集料中抽离出来,因为集料表面这一层泥浆,干燥后将牢固的裹覆在集料表面,甚至与粗集料合为一体,成为粗集料颗粒的一部分,在拌和系统中减少幅度有限,最终沥青与集料两者形包裹了“夹心层”。

结论

本文室内常规试验显示,粗集料含泥量大,尤其是泥浆裹覆集料表面时,对沥青及沥青混合料的影响主要体现在降低了黏附性、水稳定性能、高温性能。这将导致路面耐久性差,易出现水损、车辙病害。

进一步试验的设想:逐级筛分回配法保证合成级配的一致性;模拟动水压力与高温环境下马歇尔残留稳定度的试验判定;更高含泥量下混合料体积指标及性能指标;铺筑试验路段观测。