河北南堡盐场有限公司(以下简称“南堡盐场”)始建于上世纪五十年代,是亚洲乃至世界闻名的海盐生产企业。
进入新世纪以来,随着国内盐业机械化的不断发展,过去的生产设备已不适应现代化盐业生产的需求。如正在使用的老式扒盐机以柴油机为动力,以电力驱动卤泵,以钢丝绳牵引盐扒,在安全管理上涉及用电安全、危化品安全、机械伤害等多个方面的风险因素,同时存在能耗高、噪音大、效率低等短板;以往产盐旺季来临时,“哒、哒、哒”,扒盐机马达声震耳远播,在空旷的盐滩上穿透力愈发强劲。
为了消除或减少风险因素,提高工作效率,确保人身安全,公司以省、市应急管理部门提出的“机械化减人、自动化换人”这一全新的安全理念为动力,按照“本质安全化”原则,着手对扒盐机进行技术改造,试点工作定在南堡盐场五场,成立了研发小组,由场长邸仕金负责。
自2018年12月始,研发小组历时近两年时间,先后试制组装了三代电动自吸式收盐机,每一次升级技改人员都经过了不断摸索、不断改进、不断创新,每一次换代技改人员均克服了种种困难,攻克了重重难关,最终实现了电力代油、变频节能、收洗一体、消除风险的目标,解决了配重平衡、支撑架强度、防齿链脱轨、机械平稳行走等多个方面的问题,终于在今年秋晒时,将15台电动自吸式收盐机投入生产。
新型电动自吸式收盐机由收盐机主体、30KW/h吸盐泵、15KW/h行走电机、配电主控箱、池内吸盐输送管道等五部分组成,采用全电力变频驱动为动力,取代了老式的柴油扒盐机。从生产集盐效果看:老式扒盐机两台车共同作业,扒盐量为40吨/小时左右;而新式吸盐机单机集盐量35吨/小时左右,明显优于老式集盐机;杜绝了设备机体油液泄漏污染原盐和噪声问题,新机零部件少,维修方便,故障率低。
技改试验成功后,南堡盐场率先大面积采用该新设备进行原盐生产,在使用过程中也未发现任何质量问题,不仅提升了原盐生产的速度,还提高了原盐质量,也减少了人员费用,有效节省了劳动力,从而降低了成本费用,每年大约节省38万余元。
在今年召开的第四届全国设备管理与技术创新成果颁奖大会上,经过专家组初审、复审和中国设备管理协会创新成果活动领导小组审定,南堡盐场申报的《电动自吸式收盐机》项目获得了全国设备管理与技术创新成果优秀奖。它不仅解决了老式扒盐机的性能问题,减少了企业投入、降低了生产成本,为同行业生产管理树立了典范。
此次设备技改的成功,在五场推广使用该新设备的过程中,呈现出以下特点:1、设备配置履带低速运行,有效降低了安全风险;2、取消了柴油库,彻底消除了大面积海盐生产中的多处危险源点;3、由于大大降低了劳动强度,作业人数从原来的5人减少至2人,从而降低了作业人员的职业风险;4、设备行走和洗盐采用了电力变频驱动,加强了绝缘,提高了安全可靠性;5、更为重要的是,此次设备技改活动是科技兴安的一次有益尝试,极大地调动了广大基层企业员工在安全生产领域开动脑筋、运用科学,以科技推动安全生产工作的积极性。
今年南堡盐场五场秋晒生产的画风与往年截然不同:夕阳西照,万亩盐滩上波光粼粼,婉约静谧,宛如出一幅国画,新式收盐机拖着长长的尾巴漂浮于盐池中,似一条驯服的卧龙一改往日的咆哮而在池中安静地运转,仿佛以这种姿态在感谢为解除它曾经的疲倦而辛勤劳作的人们。(通讯员:李笑南)
责任编辑:凌雨新