水泵维修后没以前有劲了 (水泵维修完抽不上来)

背景:

一般机组启动抽真空过程中,我们会先启动两台水环真空泵快速建立真空。一次机组检修后启动,中班接班后启动真空泵抽真空。(汽水分离器与真空泵相通,且中间无隔离门)

水泵维修完抽不上来,水环真空泵出力不足的原因

真空泵启动后,机组背压下降较慢,盘前检查发现一台真空泵电流比正常电流低70--100A,可以确认真空泵不出力。

就地检查真空泵汽水分离器水位完全正常,并且巡检已经在启动真空泵前将分离器水位补至高水位。

作为刚接手专业的新人,从来没有遇到过这个问题,难道是真空泵出了问题,还真不清楚从哪方面着手解决这个问题。

真空无法正常建立,影响后续启动进度。只能求助当时主管专业的部门领导,经过现场对系统排查、对设备检查,还是确认真空泵缺水。

立即停运不出力的真空泵,重新对真空泵(汽水分离器)注水,并且在水位超高汽水分离器水位计可见水位后继续补水,以前从来没有把汽水分离器补到过这么高,担心真空泵启动后分离器排空管路大量喷水。

但从系统和设备上分析得出的结论是,虽然分离器已经满水,但从真空泵电流和泵体温度来看,真空泵就是缺水导致的不出力,在排查出真空泵缺水的原因前,先把真空泵补水至盘根渗水再停止补水。就这样又补了10~20分钟,时任部门领导(曾经的汽机专工)在确认盘根渗水后,通知盘前启动真空泵,真空泵启动后真空泵出力恢复正常。

领导以前遇到过这个问题?没有,以前还真没遇到过这种问题。后来经过分析得到初步结论:机组检修时,真空泵及板换检修放净存水,真空泵轴端密封紧固较严密或有轻微水锈起到很好的密封效果。汽水分离器水位虽然补至正常水位,但真空泵轴端密封很严密,无处排气泄压,分离器内的水流至真空泵后造成真空泵内压力升高,同时真空泵和板换工作水侧均无水,造成补水极其缓慢,泵内液位达不到建立正常水环的液位,真空泵运行后因水环无法建立无法将汽水分离器内的水抽吸过来,形不成循环。(针对这个问题得到的结论,可能会因为个人技术认知存在考虑不全面的问题,如认为有其他方面原因欢迎留言)

此问题也可能出现在长期停机后再次启动的过程中。后来对机组检修后真空启动细化补水要求及检查和处理要求,此问题得到解决。

从一个小的问题完全可以看出一系列的问题。个人经验的不足、对设备本身不够了解时,在面对新问题时不能保存冷静并快速全面分析排查问题原因。其实这里有些设备也存在一定问题,但在机组正常运行时不会有任何影响以及对设备系统认识不足,所以没太在意。

以前经常说要对安全保持敬畏之心,其实对技术也是一样。真正做到敬畏技术,时刻保持学习的态度,从最根本的、最基础的地方开始对问题进行分析、分解。在时刻保持敬畏技术、学习技术的状态下,面对同样的技术问题,多年以后可能会有不同的认识。

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