抚油一厂拳头产品成创效利器

今年以来,面对严峻复杂的生产经营形势,抚顺石化公司石油一厂牢固树立“过紧日子”思想,全面深化安全生产整顿,全力推动提质增效再升级。

1~10月,抚油一厂累计生产石蜡产品40.3万吨,成功开发生产出全精炼混晶蜡1.2万吨,打破了粗蜡日产量纪录;酮苯及蜡加氢装置能耗、剂耗处于国内领先水平;实现账面利润6.62亿元,同比增利2.67亿元。

夯实基础

向长周期要效益

今年以来,抚油一厂不断优化系统运行指标,装置实现了安稳长满优运行。

针对季节及装置运行特点,该厂加强装置平稳运行管控,平稳率指标持续提升;动态调整、优化石蜡产品结构,全力保障装置满负荷运行;积极与上游装置协调,保证原料质与量,确保石蜡高收率;通过40万吨/年酮苯装置间歇加工减四线原料、60万吨/年酮苯装置实行直产64号蜡与调和蜡差异化生产等优化措施,实现装置大负荷高质量低成本生产。

抚油一厂还持续发力,攻坚装置长周期运行,不仅专注于高效治好装置的“急症”,更关注装置的日常“健康管理”,通过靠实专业管理和维修维保责任,提高设备保障能力,在提质增效上再发力。他们持续推进机泵“两治理一监控”,累计排查治理问题机泵17台,治理振动超标机泵6台次,多措并举全面提升仪表自控率,3套加氢装置仪表自控率一直保持在历年最好水平,3套酮苯装置仪表自控率达到95%以上。

复产“30酮苯”

形成结构优势

8月23日24时,30万吨/年酮苯装置引大蒸馏减五线原料产出合格产品,实现稳态开工。该装置是抚顺石化油蜡联产的重要生产装置之一,对原料平衡起着关键作用。装置从2019年12月起停工,已近21个月。今年2月,为提高企业整体效益水平,该公司增加了石蜡原料供给。抚油一厂在3套酮苯装置满负荷生产的情况下,原料仍有过剩。为平衡蜡料,该厂决定恢复30万吨/年酮苯装置生产,每天可增加石蜡产量200吨。

面对长时间停工带来的隐蔽性问题,厂长亲自挂帅,职能部门分专业牵头,基层车间专人对接,全面推进各项复工工作。该厂组织专题研讨会,对复工及消缺项目逐项确认汇总,细化生产及检修网络计划;安全、生产、技术、设备等部门深入调研,针对装置的安全环保风险、设备现状、生产瓶颈等问题进行排查,重点对安技装备、消防设施、个人防护等内容进行风险评估,对参检人员开展有针对性的安全培训。

开工过程中,抚油一厂加强组织协调和过程质量控制,严格执行全过程生产受控管理,不放过每一个细小环节,连续奋战15个小时,实现了一次开车成功。目前该装置运行平稳,有效增加了全厂粗石蜡产量。

违章“零容忍”

监管“无缝隙”

安全无小事。抚油一厂结合日常监督检查和问题剖析,突出抓好习惯性违章行为查处,对明知故犯、有章不循、有令不止的干部员工从严惩处,坚决杜绝违章操作、责任落空的问题发生。

抚油一厂始终把“防风险”作为首要任务,严格执行各项安全环保工作要求,切实推进安全生产主体责任落实和安全环保隐患治理。全厂逐步建立健全覆盖各专业、各装置、各岗位的安全生产隐患排查治理体系,落实排查、评估、治理、销项的闭环管理。今年该厂已完成20项各类隐患问题整改,对25名避免事故事件的员工进行了奖励,有效消除了生产过程中的风险和隐患。

抚油一厂从源头分析,严格执行作业预约和分级管控制度,落实监护人责任和区长制,充分发挥两级安全监督站和第三方监督的作用,今年以来对4家承包商、19家服务商进行处罚,停工整顿了问题较多的施工现场,坚持违章“零容忍”、监管“无缝隙”、整治“出重拳”。他们还实行领导干部监护制度,做到有作业就必须有领导干部、监管人员和监护人员在场履职,确保各项作业安全可控,切实提高了安全环保管理水平。