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扎实“回头看”,认真“抓落实”!2020年重庆机电历届QCC成果回头看主题活动中,在现场我们一同见证了17年以来近80%的课题对策仍在持续运行,见证课题的标准化运行&推广,以及课题小组成员从17-18-19-20年连续4年参与QCC小组活动的成长&蜕变。
在现场审查过程中,我们也发现了很多课题对策仍在持续改善,且取得较好成果;很多课题对策在企业内部具有推广价值,在重庆机电其他企业同样有参考借鉴意义。如此机电QCC项目组将以专题分享方式,对部分优秀课题进行专题报道。
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第一期,卡福公司《接头总成质量改进》,一同见证一个2017年QCC小组课题活动,他们的持续改善成果。

一、选题背景:
1、接头总成——汽车转向机构中的重要零件,它直接影响汽车操纵的稳定性、运行的安全性和轮胎的使用寿命。如图所示,球销与球座、接头壳配合,以稳定的转动力矩传递转向力,确保转向梯形机构保持正确的运动关系。
改善前接头总成产品结构

2、接头是卡福公司主导产品,然而在2016年接头总成三包索赔即达到200万,占公司三包索赔总金额的40%。接头总成质量提升,可有效降低三包索赔,同时巩固行业领先地位,为公司形成差异化竞争优势,提升市场占有率。
为此,由技术中心牵头,联合质量部、总装分厂、机加工分厂组成跨部门QCC小组,开展课题改善。

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二、选题现状:
1、通过对2016年接头索赔里程分析,0~20万公里索赔占比达62%。

2、对接头失效模式进行分析,主要在于异响、卡死、松旷及防尘罩破裂。其中“异响、卡死、松旷”占比达78%,是接头失效的主要症结点。

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三、设定目标:
通过收集各大主机厂技术要求及三包售后数据,小组从接头总成疲劳寿命次数、售后故障率两个维度设定目标。即
① 接头总成疲劳寿命次数从100万次提升到200万次。
② 接头售后故障率下降50%。
四、原因分析&要因验证:
通过对接头总成失效模式“异响、卡死、松旷”原因分析及要因验证,确定要因为 “防尘罩结构、防尘罩材料、润滑脂材质” 。
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五、对策实施及效果确认:
针对三个要因,分别提出相应改进方案并进行对比分析。
1、防尘罩结构: 产品结构设计改进

2、防尘罩材料: 三种材料对比试验

3、润滑脂改善: 选用6种润滑脂进行试验验证。

通过对比试验,确定改善对策,并进行对策实施及效果确认。
——对策实施效果确认——
1、防尘罩材料试验确认——台架试验
通过低温脆性测试、高温耐油测试、耐臭氧测试,氯丁橡胶的性能满足防尘罩的使用要求,测试结果如下:

2、防尘罩结构及润滑脂确认——台架试验
通过对接头总成进行总成耐久疲劳测试、泥水耐久疲劳测试,优化防尘罩结构的接头总成疲劳寿命达到 200万次 。

3、接头总成确认——道路试验
》2017年7月,对青海固原客运公司40台宇通客车更换160只改进接头,并跟踪使用情况。
》截止2017年11月底,装配改进后接头总成的车辆已行驶近15万公里,无不良 返馈 ,改进效果明显,将继续持续进行跟踪。
(接头总成寿命从100万次提升至200万次以上)

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六、巩固&推广:
1、图纸、工艺文件标准化: 对使用改进后润滑脂、防尘罩的接头进行了重新编号,生成新的产品总成图号,并固化到图纸中。同步完善产品工艺文件。

2、推广应用:
》防尘罩结构:于2017年3月开始推广在转向拉杆总成批量实施。

》防尘罩材料:于2017年7月开始推广在转向拉杆接头总成批量实施。
以汉德车桥公司产品为例,汉德公司拉杆接头松旷故障率由2018年的0.57%降低到2019年的0.25%(产品售后数据延后6个月进行统计),故障率的降幅比例达到61%。
》润滑脂:于2018开始推广在转向拉杆接头总成批量实施。
以汉德车桥公司产品为例,汉德公司拉杆接头松旷故障率由2019年的0.25%降低到2020年(7月前)的0.18%(产品售后数据延后6个月进行统计),故障率的降幅比例达到61%。
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七、课题持续改进:
在2017年课题结案后,小组在进行课题改善效果跟踪&对策推广应用的同时,为持续提升接头总成质量,小组继续课题改进,通过对油漆工艺顺序、油漆材料等分析试验,聚焦油漆工艺改善。
-持续改善:油漆工艺改善,即采用 低温漆工艺 ,取消接头球窝电泳漆工艺,消除接头内球面漆膜影响。
-改进效果:截止2020年5月,接头总成耐久性可以达到 300万次。
(2020年5月检测,接头总成寿命达到300万次)

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