感谢关注@泰立注塑科普君,这是我原创的第344篇经验分享。
由于工作原因,我经常有机会和各大塑胶厂的老板坐在一起喝茶聊天,分享他们对于市场的看法,也分析最新的技术和产品。
由于我调机经验丰富,也经常作为“排头兵”,活跃在生产一线,帮助解决实际问题。
昨天,宁波的雷总打电话给我,唐工,我有个不情之请,能否麻烦你到我厂里来看下,我有个产品一直调不顺。原来主管的员工开年和我提,要涨工资,我没答应他,结果他一气之下走了。
我也没想到原来打得很顺的模具,现在一直都调不好。
我到雷总厂里一看,原来打的都是化妆品的包装盒,主要材料是PMMA。

产品最大的问题是底部的光泽不均匀,在普通光照下区别不明显,但是在侧光下非常明显,斑斑点点的非常难看。
雷总说,这个模具之前都很顺的,我也是按照之前的工艺来调整的,现在怎么打都不好使了。
分析原因
老板和员工之间的薪资纠纷我可管不着,还是来好好琢磨琢磨产品吧。
其实这种透明PMMA的制品,如果有一点经验的师傅都知道:注射速度要慢,注射压力要大,慢慢地推进去就可以了。
但实际上,真正有经验的师傅会告诉你:这种产品对注塑机和模具的硬件配置的要求更高,对材料的选择和烘干工艺同样有很高的要求,要想让产品百分百的符合客户要求,必须要对所有的变量进行限制。
反倒是调机的工艺在最后,因为这种产品如果要靠参数硬凑出来,由于气温、加工环境的变化,会导致成品率大幅度的降低,极大的影响利润空间,
解决问题
因此,我就先问了雷总几个问题:
(1)员工离职以后,材料的牌号和烘干时间有没有变过,一般PMMA材料要求在90度以下烘干2-4小时,具体时间需要根据不同品牌原材料和空气湿度来定。
(2)针对这幅模具的,原来使用的是几号注塑机,有没有放在原来的注塑机上试过。(模具和注塑机之间也有一定的适配性,特别是对于多腔的模具,多腔之间的平衡是最难调整的,一般都会针对注塑机进行一定的优化补偿)
(3)仔细检查下模具表面,是否存在操作疏漏。
结果不查不知道,一查居然发现模具其中一腔的进料口的直径明显变小,估计在之前心急火燎的操作过程中,有未处理的小料头导致模具压塌。
这就没办法啦,只能重新调整模具进料口。
我一直认为,好的注塑机厂家应该帮助客户提升产能,提升利润空间,扩大市场占有率。
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