创新创效取得成效 (激发青年创新创效的内生动力)

编者按

为促进和引导荣程青年提高职业技能,强化专业技能运用能力,增强创新意识,积极投身创新实践,营造崇尚技术、尊重知识、追求创新的良好企业氛围,展现荣程青年技术人员朝气蓬勃、积极向上的精神风貌,8月10日,荣程青年联合会组织开展了第二届创新创效PK赛。

本届比赛,历时近3个月,参赛项目覆盖面广、质量高,经过层层筛选,筛选出一批优秀创新创效项目。今天,就让我们一起深入了解来自荣程钢铁集团天荣公司《棒材含铝钢脱氧优化及成本控制》项目团队,看他们是如何立足本职工作,革新创新、转识成智,为企业发展建言献策的。

· 降本增效有高度 荣程青年有担当 ·

创新创效取得成效,创新创效助力提质增效

项目内容:

《棒材含铝钢脱氧优化及成本控制》

项目团队:

刘和家:负责脱氧优化降本工艺策划立项,前期调研,项目执行落地及对推广延伸。

廖正俊:负责项目工艺执行把关及推广延伸。

金鑫:负责工艺策划及执行落地,总结分析。

梁玉龙:负责精炼扩散脱氧工艺执行落地及优化调整。

高立明:负责转炉沉淀脱氧工艺执行落地及优化调整。

棒材含铝钢脱氧优化及成本控制

项目背景:目前荣程棒材钢种全部采取控氧控氮工艺措施,冶炼过程采用以铝为主的脱氧控制方法,成品成分含铝来维持钢液低氧势及细化晶粒。受限于铝元素自身原子特性及冶炼过程钢液氧化性强弱变化,钢中铝含量稳定控制难度大,冶炼过程及成品铝含量波动大。棒材钢种冶炼过程脱氧剂成本达20元/吨钢以上,其中铝成本占比80%以上。铝锭或铝粒采购成本高,是单价最高脱氧剂。

创新构想:对于转炉(电炉)出钢脱氧合金化操作,采取部分低价碳化硅和电石进行前期钢液脱氧操作,后续加入部分铝锭或铝粒进行终脱氧。以此来降低铝耗。同时控制进精炼LF炉铝含量,由目前均值0.023%降低至0.015%左右,降低脱氧剂消耗;对于精炼扩散脱氧、造渣操作。调整脱氧剂、化渣剂种类配比,试用铝矾土(Al2O3含量70-80%)替代高价铝粒、萤石造渣。前期快速提高渣中Al2O3含量,稳定精炼渣组元,使渣-钢快速达到平衡态。抑制Al氧化烧损量,增强炉渣流动性与吸附能力。同时控制过程Al:0.015%左右,成品Al控制目标0.008-0.010%。

成果展望:对棒材优特钢冶炼脱氧剂、化渣剂进行调整,过程Al波动小,烧损低;精炼渣可实现化渣后渣面平整,无结块出现,终渣吸附大颗粒夹杂物能力增强,可实现吨钢成本降5元以上;当前脱氧化渣25.16元/吨,调整脱氧化渣19.47元/吨,调整脱氧化渣控铝可降本5.69元/吨钢;棒材产线含铝钢按年产60万吨计算,则年降本创效额不低于340万元。此项工艺调整经现场试验后,可推广至带钢含铝钢,进一步增加创效。

项目负责人刘和家表示,在当前复杂的外部市场环境下,我们想要增强产品综合竞争力,既要在产品品质上下功夫,增加下游客户对产品的需求粘性,又要降低制造成本,增加产品毛利空间,跑赢市场价格波动。张祥青董事长“敢为人先的创新精神”在项目构思、成型阶段,激励着我们在工艺技术创新过程中大胆突破,只有敢想、敢干才有革新的可能。“普碳钢的成本,精品钢的质量”是项目方案形成的精髓所在,项目最终达到既减小含铝钢铝元素波动范围稳定了质量,又减少脱氧剂消耗降低了制造成本,并具有良好的推广延伸空间,此举将有效助力荣程钢铁产品向“精、尖、优、特”方向稳步迈进。

针对《棒材含铝钢脱氧优化及成本控制》项目,“创新创效 PK 赛”评委进行了点评,并给出专业指导建议:项目选题非常好,作为炼钢人,一辈子都在研究铝的形态、脱氧的产出以及过程对钢的质量、性能、成本的影响,这是荣程高尖精发展之路上最基础的课题。此课题起到了承前启后的作用,希望今后进一步细化分析,往深里挖,在高度关注成本控制的前提下,在工艺设计、技术质量的改进和提升等方面既要有技术的维度,还要有管理的思维,继续探索课题向上下延伸。