岗位创新事迹讲述 (岗位创新小故事)

小闸瓦里“淘金子”

——安康机务段运用车间机车乘务员周安龙

今年5月底,在段上组织的“适应新常态、创效作贡献”宣讲会上,财务科的干部讲到:和谐型电力机车全台车闸瓦成本是6.4万元。当时我就想,“大河有水小河满,我们的工资与安全、效益挂钩,只有尽量节约成本,我们才更有效益,这每用闸1次都是钱啊,有没有一个办法既能保证行车安全,又能减少机车闸瓦制动呢?”

岗位建功故事分享会,岗位创新小故事

于是,我就向段上建议,围绕减少闸瓦磨耗开展革新实验,段上很快就同意了这个建议,并指导我们成立研发小组,专门开展技术攻关。我们在认真分析后发现,缺乏规范操纵和节支降耗意识是闸瓦磨耗的主要原因,机车乘务员操纵时闸瓦制动使用随意,尤其是在长大下坡道通过分相绝缘器时,习惯先使用机车闸瓦制动抱闸,再解除动力制动,然后才实施空气制动减压让全列车上闸,高速情况下使用闸瓦制动加剧了磨耗,并且在机车动力制动情况下叠加闸瓦制动,极易造成滑行损伤车轮表面,既违反“操规”又不利于行车安全。

岗位建功故事分享会,岗位创新小故事

针对问题根源,我们组织修订了操纵标准,运行中以动力制动为主,尽量不用或少用闸瓦制动,在解除动力制动时,应保持闸瓦在缓解状态,先空气制动减压,再平缓解除动力制动。

岗位建功故事分享会,岗位创新小故事

经过1个多月的机车质量信息跟踪、闸瓦数据采集分析,执行新操纵标准后,机车闸瓦更换周期由13.5万公里延长至18万公里,每台机车每年可以减少更换0.5次,全段175台和谐型机车一年就可节省成本560余万元。

为了普及这种办法,我们利用各种机会向大家宣传执行新操纵标准的好处和意义,还通过指导司机现场添乘指导、LKJ分析检索等办法推行新操纵标准。

“师傅,使用新式节能操纵法,不但平稳度好、安全系数高,而且闸瓦磨耗大幅下降,能为段上节约不少成本呢!”听着学习司机贺平的称赞,我的心里美滋滋的。