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实践方面:六西格玛·问题定义
妙一口啤酒的妙城工厂经理金大力最近比较烦,比较烦,比较烦。
冬季啤酒节正带热妙城,妙一口啤酒销量暴增的同时,却频遭市场投诉。客人们无需火眼金睛就看出有些啤酒瓶中竟然酒量不足!而其他城市分厂都不曾遇到这种情况。金大力连续三天都接到妙一口老板戴伯斯的电话,已经感到年终奖无望了。
然而,“外患”未平“内忧”又起。
上周,妙城工厂突发了啤酒灌装生产线工人摔倒的工伤事故。虽然工人白小帅除了局部皮肤受损,经医院检查处理并无大碍,可是这不仅打破了工厂300天无工伤事故的KPI,而且还惹上了本就爱美的白小帅纠缠不清地索要赔偿。
金大力无可奈何,加班加点地排查,发现事故原因竟是由于灌装量过多,啤酒溢出酒瓶,漏到了地面,才使得工人走路打滑而摔伤。
这个发现对于金大力而言,无疑是救命稻草。当晚,他便用夺命连环call召集艾经易带领的六西格玛改善小组返厂收集数据,弄清啤酒灌装量的现状。
艾经易被厂里人私下成为“艾海龟”,刚从美国留学归来就被妙一口高层赋予众望,然而不少人还是把他当“空降兵”,说不上排挤,也不太有好感。他一直急于找机会立威,一接到“救火”电话,他就想到:“机会来了!”虽然组员被他催得颇有怨言,但他也确实知识够硬,连灌自己3杯大份黑咖啡,不到4小时就把汇报的结果做出来了:
第一步:通过时间序列图,查看时间趋势
操作步骤:
·打开“图形—时间序列图”,选择“简单”图形;
·打开“标签”,进行各项命名,进行“确认”;
·最终“确认”,生成时间序列图。

结论:啤酒灌装量存在前后不一致、波动较大的现象!
第二步:通过直方图,观察灌装量的总体分布状态

结论:总体上看,均值还是符合600ml/瓶的质量要求。然而,可以清楚地看到灌装量有的多,有的少!
第三步:使用过程能力评估当前能力(600+/- 10 ml)

结论:目前能力不足,Cpk只有0.96,Cp也只有1.06
改善方向:必须减少变异性,分布瘦身!
第四步:运用多变异分析,寻找改进的方向

结论:
1号灌装机的第3号灌装头的灌装量太少!所以导致市场投诉缺斤少两。
2号灌装机的第6号灌装头的灌装量太多!所以导致工厂车间地板漏湿了。
金大力听完这次报告,立马拍板,马上改!
艾经易这小子这次威武了,组里人对他刮目相看。
作者肖又专(Tommy Xiao)现为Management LogiX Consulting的资深顾问及合伙人,DFSS MBB、Lean Six Sigma MBB和精益设计专家,享有传感器方面的专利,在企业管理咨询、汽车及零部件研发制造、计算机硬件制造等行业拥有超过20年的经验,是希捷在中国本土最早的六西格玛黑带大师。