燃烧炉爆炸事故案例视频 (气温导致气瓶爆炸事故案例)

李政禹

摘要:法国工业风险和污染分析局(the BARPI)2021年2月发布的“配备加热装置的贮罐屡次发生着火/爆炸事故”案例分析简报,介绍了4起典型化学事故的情节、原因及其经验教训等。

现将该文中文翻译稿发布在*今条头日**个人公众号《李论化学品管理》上,供国内各界读者阅读参考。

经查阅法国事故分析、研究和信息数据库(ARIA)后发现,许多事故是在类似情景下由于相似原因反复发生的。这些原因可能是一般常见的,例如,设备故障或者混合不兼容的产品,或者发生在特定行业部门,如筒仓火灾、仓库火灾或者使用某些特定产品,如氨、氢气等。

本文以配备加热系统贮罐发生的事故为例,进行事故的评述分析。所讨论的事故涉及到有高度相似操作程序的装置,并且过去二十年中各行业时常发生的事故:

—— 表面处理车间(报道发生了不少于30起火灾事故):

ARIA数据库案例编号:57972, 57957, 56768, 54857, 56668, 53825, 53748, 52957, 51079, 50975, 49465, 49109, 48648, 47697, 47556, 47484, 43443, 42164, 41420, 41027, 38757, 36235, 35768, 35594, 35555, 30431, 30417, 27570, 23039, 17902;

——沥青加工厂(大约发生十几起事故,尤其是火灾引发爆炸事故):

ARIA数据库案例编号:58550, 57857, 56313, 54684, 49554, 47756, 46386, 37219, 34255, 31604, 24855, 22459;

—— 化学品储存设施(已查明六起火灾事故):

ARIA数据库案例编号:53253, 43042, 39728, 36045, 33676. 33171。

1、事故案例1(ARIA 52957)

2019年2月1日卢瓦尔-谢尔(LOIR-ET-CHER)的磷酸贮罐火灾泄漏事故

为磷酸生产线供料的一个装有0.3t混合酸溶液贮罐发生了火灾。安保人员拉响了警报。贮罐最终发生破裂,储存的化学品泄漏溢流到储留池中。该火灾造成4万欧元的经济损失。

据认为,火灾是由液位传感器上电气元件发生故障以及(聚乙烯塑料材质)贮罐的可燃性引起的。

自从2018年12月20日起,该生产线停止运行进行预防性维修。2018 年 12 月 28 日,经过 4 小时测试,预防性维护工作完成。在火灾发生前6分钟,该生产线处于预热模式中。

火灾发生后,该企业采取了下列措施:

——修改替换了贮罐制作的材料(使用不锈钢材质);

——更换了控制继电器(作为预防性措施);

——修正了溶液液位测量技术;

——安装了带有热像仪的预防性维护系统。

2、事故案例2(ARIA 57857)

2021年7月4日吉伦特(GIRONDE)的沥青贮罐爆炸事故

一家生产储存和销售沥青乳液公司的一个金属沥青贮罐(15 m 高)发生了爆炸。该贮罐的顶部被炸飞,落在了45米外的邻近设施地面上。操作人员赶到现场后,切断了整个设施电力供应。该场地也被关闭。

事故贮罐被摧毁,另外两个贮罐在爆炸中受损。贮罐中存储的液体沥青数量小于液位传感器指示的液量(10t),并且不足以完全覆盖住电阻器。

由于温度传感器未浸入沥青液中,该系统开始加热沥青液并导致贮罐内温度升高。 加热系统以最大功率水平运行。温度的上升导致发生火灾,并点燃了可燃气体。 事故的过程验证了液位传感器出现故障。

3、事故案例3(ARIA 39728)

2011年2月3日罗纳河(RHONE)化学品仓库火灾事故

泄漏爆炸事故案例分析,炉膛爆炸事故案例解析

一个已弃用的化学品仓库发生了火灾。火焰蔓延到设置有28个储存酸、碱和过氧化物贮罐的区域。 该储存区域与易燃产品储存区域已经分隔设置。

该企业启动了内部应急计划(IOP)和地区特别干预计划(SIP)。 储存盐酸、钾肥、絮凝剂、碱性溶液和碳酸钠的六个贮罐被摧毁,火灾还损坏了其他五个贮罐。

由于贮罐低液位探测器没有关闭电源,盛有碳酸钠溶液空贮罐的加热元器件在数小时内被加热至过热,引发了这起事故。

加热元器件产生的热能熔化并引燃了高密度聚乙烯材质的贮罐体。贮罐的材质也助长了火势蔓延。

企业操作人员采取了下列预防性措施:

——在不需要加热的产品贮罐上不设加热装置;

——优先考虑采用电加热或热水加热的钢制或不锈钢材质贮罐;

——塑料材质新贮罐仅使用热水进行加热;

——加热设备的功率不得引燃贮罐;

——必须改进提高贮罐加热系统控制器的可靠性。

拥有合适的设备资产,也不应当忽视掩盖组织机构和人为因素管控事故的重要性。

4、事故案例4(ARIA 47756)

2016年3月7日黄金海岸(COTE D'OR)沥青浸泡设施火灾爆炸事故

泄漏爆炸事故案例分析,炉膛爆炸事故案例解析

下午4点50分,一个生产铺路沥青产品的设施发生火灾爆炸事故。发生事故的设备是一台容积为50 m3,盛装不足300kg沥青残渣的浸泡装置。

大火于当天晚上8点20分被扑灭。损坏仅限于该浸泡装置和邻近贮罐被爆炸损坏。爆炸发生时,该工厂正处于启动开车状态,尚未正常运行生产。

为了在两天后开展欧盟医疗器械标志审核(CE marking audit)中校准温度探头,必须将浸泡装置的温度提升至160°C。

根据安全加热程序要求,如果没有盛装物料产品,禁止对浸泡装置进行加热。

因而,加热程序已切换为手动“强制操作”模式。

在进行此项操作之前,已经咨询了设备制造商,其强烈建议不要进行拟议的操作,理由如下:

——加热一台空贮罐是危险的;

——强制运行模式排除了所有加热安全装置;

——非生产条件不适合进行欧盟医疗器械标志审核测试。

该项检查工作被推迟到下一次生产测试。但是浸泡装置所有加热步骤都已被开启,在连续加热5.5小时后,浸泡装置发生了爆炸。

该系统正确检测发现,超过了授权阈值后,屏幕上显报警信息。但是,在强制操作模式下,无法自动控制操作。

没有技术人员承认其启动了贮罐加热系统(即通过 8 个手动操作,启动控制室中的每个加热阶段)。在加热过程中,对探头和温度计也没有进行监控。

5、事故的经验教训

上述这些事故重复发生表明,配备加热系统的贮罐事故需要汲取以下经验教训:

(1)设施的设计

事故表明,在一个设施的设计时,需要考虑三个相互作用的因素,尤其是它们与操作条件的兼容性:

——所储存化学产品的性质:易燃物质或非易燃物质,可能产生的分解产物本身是易燃物质或者甚至为爆炸性物质,是否需要或不需要进行温度控制;

——制造贮罐使用的材质:易燃物质或非易燃物质,并且必须对所储存产品具有抗耐能力;

——加热元器件:基本需要或不需要,采用电加热或者使用热流体(蒸汽,热水,传热流体等)加热,其尺寸大小适合特定的加热功率。

(2) 控制设备的可靠性

——贮罐中储存的产品,防止在贮罐空储时被加热(液位和重量传感器等);

——所使用加热流体的温度、贮罐盛装产品、贮罐中上方气体等(适当设置定位探头和传感器);

——加热系统由存储的产品和温度控制器进行控制;

——加热元件与贮罐器壁之间没有接触;

——监控所有装置的操作和安全参数。

(3)管控操作条件

——对设施和设备进行预防性维护,以防止出现故障;

——对操作和干预提供指示说明书(关于在手动模式或自动模式下启动设施,在需要清空贮罐进行干预之前和所有干预之后等,关闭加热系统);

—— 对操作人员进行程序和操作说明方面的培训;

——在操作期间(前一天晚上,当天晚上和清晨)对设施进行监测和监督检查;

——验证所有仪表和控制通道(control channels)是否正常运行,伺服控制和命令逻辑(the servo­ control and command logic)是否正常运行,并对自动操作编程器(automatic operation programmers)进行验证。

来源:BRAPI. Recurring events: Fire/explosion of tanks equipped with heating devices, FLASH ARIA, February 2021, [2022-11-10], https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/wp-content/uploads/2022/03/Flash_recurrence_evenements_JFB_EN-relu-JFB.pdf