绵阳mbr污水处理设备供应 (绵阳mbr一体化污水处理技术)

[ 摘要 ] 梓潼县经开区工业污水处理厂一期设计规模为 2×104 m3 /d,采用预处理+水解酸化+A2 /O/A-MBR 处理 工艺,出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918—2002)一级 A 标准,其中 TN≤10 mg/L,NH3-N≤ 1.5 mg/L。介绍了该工业污水厂设计进出水水质指标的确定、工艺流程的选择、主要构筑物的设计、工艺设计特点和 实际运行效果。经过 30 d 调试运行,出水水质、污泥泥龄、回流量等指标基本达到设计要求,但碳源投加量偏大。采 用优化调度运行,进水中混杂生活污水,提高进水 B/C,既节省碳源投加量,又能解决县城生活污水处理厂规模不够 的问题。项目总投资为 1.2 亿元,该工程削减了对潼江的污染负荷,改善了水质并有效保护了水生态环境。

梓潼县隶属于四川省绵阳市,位于绵阳市东北方。2014 年 7 月设立四川梓潼经济开发区,以食品、轻纺和机械制造为主导产业,兼顾城市副中心功能,包括安置区、城市居住小区和配套公共服务设施。经济开发区目前有 1 座处理规模为 5 000 m3/d 的临时污水处理厂,处理规模和出水水质均不能完全满足要求。多余污水排至县城生活污水处理厂,同时又对生活污水处理厂运行造成较大冲击。根据经开区产业布局及环保要求,需新建工业污水处理厂。

1 项目概况

1.1 设计规模及进出水水质

工业污水处理厂位于经开区最南边,与潼江相邻,根据规划,工业污水处理厂一期和二期规模均为2×104m3/d,远期污水处理总能力达到 4×104m3/d,其中工业污水量为 2.5×104m3/d,生活污水为 1.5×104m3/d。 本 次 设 计 为 一 期 工 程 ,出 水 水 质 除 TN 和NH3-N 以外,其余均执行《城镇污水处理厂污染物排 放 标 准》(GB 18918—2002)一 级 A 标 准 ,TN≤10mg/L,NH3-N≤1.5 mg/L。 本 工 程 设 计 进 出 水 水 质见表 1。

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1.2 工艺选择及流程

工艺选择需要考虑以下因素:(1)厂区中间有110 kV 高压线横穿,土地利用率较低(2)BOD5/COD平均值为 0.31,生化性较差;(3)工业污水来水水量、水质不均匀,波动幅度大 ;(4)经开区企业偷排现象 较 多 ,对 污 水 厂 运 行 冲 击 较 大 ;(5)出 水 TN≤10mg/L,仅靠常规的硝化和反硝化生化处理无法稳定达标。

考虑到污水厂占地面积小、出水水质低,因此考虑选用工艺流程短、处理效果好的 A2/O/A+MBR 工艺。MBR 较高的回流污泥浓度使得生化池池内污泥浓度高,生物池处理能力强、设计池体容积相对减小。经工艺比选,最终确定本工程污水处理工艺流程为:预处理+调节池+水解酸化池+A2/O/A+MBR 池+接触消毒。消毒采用次氯酸钠,污泥采用离心脱水至含水率为 80% 后外运处置,工艺流程见图 1。

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2 工程设计

2.1 预处理系统

预处理系统分为 3 个部分,包括:粗格栅+提升泵房、细格栅+曝气沉砂池、调节池及事故池。

(1)粗格栅+提升泵房。粗格栅设计规模为 4×104 m3/d,设 置 2 台 回 转 式 格 栅 除 污 机 ,栅 条 间 隙20 mm,主要去除污水中较大的漂浮物。提升泵房近期设置 3台潜污泵,2用 1备,1台为变频泵,远期增加3台。潜污泵的 Q=600 m3/h,H=13.0 m,N=45 kW。粗格栅和提升泵房为全地下结构。

(2)细 格 栅 +曝 气 沉 砂 池 。 设 计 规 模 为 4×104m3/d,细格栅设置 2 台循环齿耙格栅除污机,栅条间隙 3 mm,主要用于截留污水中较小的漂、悬浮物,以保证后续处理流程正常。曝气沉砂池 1 座分 2 格,设计停留时间为 4 min,最大流量时水平流速为 0.08m/s,供气量为 4 m3/min。

(3)调节池、事故池。调节池主要用于调节进水水量与水质,事故池主要用于收集突发性水质和水量激增所产生的污水。调节池一期设置 1 座,二期增加 1 座,1 座分 2 格,半地下式结构,设计停留时间为 8 h,土建尺寸为 53.35 m×41.75 m×6.7 m,潜污泵 2用 1 备,Q=600 m3/h,H=9.0 m,N=22 kW,2 台变频。

2.2 水解酸化池及膜格栅

(1)水解酸化池。水解酸化池设计停留时间为6 h,土建尺寸为 44.9 m×28.9 m×6.7 m,主要将有机物厌氧处理过程控制在水解酸化阶段,将大分子难降解有机物分解为简单有机物,提高废水的可生化性。采用多点布水器均匀布水,池内设有酶浮填料,增加微生物量。

(2)膜格栅。膜格栅采用内径流板式膜格栅 2套,栅条间隙 1 mm。格栅渠 2 条,采用地上式结构,与水解酸化池合建。

2.3 A2/O/A-MBR 系统

(1)A2/O/A 生化池+膜池。生物反应池是本工程的核心处理构筑物,包括厌氧池、一级缺氧池、好氧池、二级缺氧池和膜池。总停留时间 13.6 h,厌氧区停留时间 1.7 h,一级缺氧区停留时间 2.4 h,好氧区停留时间 6.5 h,二级缺氧区停留时间 1.5 h,膜池停留时间 1.5 h,总尺寸为 55 m×36.5 m×7.3 m。回流比为:膜池回流至好氧池 200%~400%、好氧池回流至一 级 缺 氧 池 150%~300%、二 级 缺 氧 池 至 厌 氧 池100%~200%。污泥设计质量浓度为:膜池 10 g/L、好氧区和二级缺氧区 8.0 g/L、一级缺氧区 6.0 g/L、厌氧区5.3 g/L。设计泥龄 22 d,单位质量 MLSS 的污泥负荷0.04 kg/(kg·d)(以 BOD5计),生化池气水比为 6.9∶1。膜池共有 8个廊道,并列运行,每个廊道 4个膜组器,单组膜面积为1650 m2。设计膜通量≤16 L/(m2·h),膜组件采用中空纤维 PVDF膜,孔径≤0.4 μm。

(2)膜生产车间。膜生产车间主要进行产水、超滤膜反洗。配产水泵 5 台(4 用 1 备),Q 为 210~300m3/h,H=10 m,N=18.5 kW;膜 系 统 过 滤 周 期 :过 滤7 min、空曝气 1 min。膜清洗泵 3 台(2 用 1 备),Q=280 m3/h,H=10 m,N=15 kW。 膜 吹 扫 鼓 风 机 5 台(4 用 1 备),Q=20 m3/min,风压 60 kPa,N=30 kW;配有次氯酸钠和柠檬酸投加系统。

2.4 消毒与加氯系统

接触消毒池设计停留时间为 40 min,采用次氯酸钠消毒(投加量为 15 mg/L),出水可作为厂内中水回用,主要用于加氯、加药、污泥脱水等生产使用,以及厂内绿化灌溉、景观、道路冲洗和建筑冲厕使用。

加氯间 1 座,配有次氯酸钠发生器 2 台,1 用 1备,有效氯产量 12.5 kg/h。计量泵 2 台,1 用 1 备,Q=90 L/min,H=8 m,N=0.37 kW。

2.5 污泥脱水与加药系统

(1)污泥脱水车间。污泥脱水车间 1 座。剩余污泥干重为 3.1 t/d,设计进泥含水率 99%,脱水后含水率为 80%。采用离心浓缩脱水一体机 2 台,1 用 1备,水力负荷为 20 m3/h,固体负荷为 195 kg/h。絮凝剂采用聚丙烯酰胺,投加量为 16 kg/d。

(2)加药间。①化学除磷。除磷药剂采用聚合氯化铝(PAC),投加量为 17 mg/L,投加至生化池出水堰处,配比体积分数为 10%。安装隔膜计量泵 3台,2 用 1 备,Q 为 100~300 L/h,P=0.3 MPa,N=0.25 kW。②碳源投加间。考虑进水水质 C/N、BOD5/TP 的比值小于设计值,容易造成出水 TN 不达标,因此需考虑进水碳源不足时,投加乙酸钠作为补充碳源。普遍认为 C/N≥4 时,反硝化完全,本工程设计进水 C/N=

2.5,因此需要补充碳源。

乙酸钠投加量 (mg/L ) = ( 4 - CBOD5/CN ) × CN /η,其中:CBOD5为设计进水BOD5,mg/L;CN设计进水TN,mg/L;η 为单位乙酸钠折合成 BOD 的量,取 0.52。乙酸钠最大投加量为 145 mg/L,采用乙酸钠固体溶解后投加,安装一体化乙酸钠制备装置 1 套,制备能力为 2 000 L/h,N=5 kW。

3 设计特点

(1)为了应对工业污水处理厂进水水量和水质的剧烈变化,设置调节池均衡水量和水质,由于缺少进水量变化曲线,因此设计停留时间为 8 h。为应对突发性进水水质变化和水量激增的情况,设置事故池收集水质超标或多余废水。

(2)采用水解酸化池提高废水可生化性。本工程设计进水 B/C 仅为 0.31,不利于生物脱氮除磷。采用水解酸化工艺对难降解或大分子有机物进行水解发酵,可以提高污水的 B/C。枝江市城西污水处理厂采用水解酸化作为预处理工艺,明显提高了污水的可生化性,运行结果表明停留时间为 6 h 时运行效果最好。

(3)优化设置厌氧池、一级缺氧池、好氧池、二级缺氧池和膜池,强化深度脱氮,形成两级 A/O 串联反应;二级缺氧池实现内源反硝化,节省碳源投加;膜池兼做好氧池,进一步降解有机物和去除氨氮。设置两段配水技术,在运行时将进水灵活地分配到厌氧区和一级缺氧区,为厌氧释磷和反硝化脱氮充分提供碳源,增加系统的灵活性。本工程设置三段回流:第一段膜池污泥回流至好氧池前端,以维持好氧池的污泥浓度,污泥回流比为 200%~400%;第二段好氧池末端混合液回流至一级缺氧池前端,进行反硝化脱氮,混合液回流比为 150%~300%;第三段二级缺氧池末端回流至厌氧池进水端,维持厌氧池污泥浓度,该段混合液硝态氮最低,可以消除硝态氮对除磷的影响,同时该段污泥浓度高,可以减少回流污泥量节省能耗,污泥回流比为 100%~200%。

4 运行研究

4.1 调试期间运行效果研究

该工程于 2021 年 3 月进行调试运行,经过 30 d调试,出水水质、污泥泥龄、回流量等指标基本达到设计要求。经开区工业污水处理厂实际进水量为11 000~12 000 m3/d,仅 为 一 期 设 计 规 模 的 55%~60%。 根 据 建 设 单 位 统 计 ,工 业 废 水 排 放 量 约 为9 000~10 000 m3/d,生活污水排放量约为 2 000 m3/d。经开区工业废水主要为食品、轻纺等企业排放工业废水,由于配套城市居住小区和公共服务设施还在建设中,因此整个经开区生活污水量较少。调试过程中最后 5 d 的实际进出水水质见表 2。

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由表 2 可知,调试运行后出水主要污染物指标均能满足设计出水水质要求。实际进水 BOD5基本在 70~100 mg/L 范围内,导致调试期间乙酸钠投加量偏大,平均投加量约为 175 mg/L,平均日投加量为3.5 t。PAC 投加量约为 25~30 mg/L,高于设计投加量,主要是由于生物除磷效果未达到预期水平。膜池实际污泥质量浓度为 7~8 g/L,好氧池污泥质量浓度为 5~6 g/L,均低于设计污泥浓度,主要是由于水量未达到设计规模,无法维持较高的污泥浓度。

4.2 优化调度运行效果研究

本工程调试运行期间,由于进水 BOD5较低,为保证出水 TN 和 TP 达标,乙酸钠和 PAC 投药量偏大,运行费用较高。梓潼 县 有 城 市 生 活 污 水 处 理 厂(设 计 规 模15 000 m3/d)和经开区工业污水处理厂,城市生活污水处理厂远期规划规模为 30 000 m3/d,目前实际运行规模为 21 000 m3/d,实际出水水质能够达标排放,一直未进行扩建。为减少工业污水处理厂运行过程中乙酸钠与 PAC 的药耗量,拟考虑通过优化调度,将部分生活污水分流至工业污水处理厂,待后期经开区生活污水量增加后逐步减少分流污水量。经开区工业污水处理厂位于城市污水处理厂下游,污水管网系统连通,通过分流井,可以每天分流约 6 000~7 000 m3生活污水至工业污水处理厂。

优化调度后 4 月—9 月平均进出水水质运行数据统计见表 3

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由表 3 可知,从 4 月份进行优化调度后,工业污水处理厂的实际进水量约为 17 000~19 000 m3/d,实际进水水质指标中,BOD5和 TP 均有增加,NH3-N 和TN 变化较小。乙酸钠实际投加量约为 1~2 t/d,在水量增加的时候,药耗量只为调试期间的 30%~50%。PAC 投加量为 5~10 mg/L,药耗量减少 30%~75%,主要因为生物除磷相较于调试期间得到加强。

5 结语

本工程设计规模为 2×104 m3/d,采用预处理+水解酸化+A2/O/A-MBR 处理工艺,占地面积为 86 亩(约合 57 334 m2),项目总投资为 1.2 亿元,处理成本为 1.74 元/m3。出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918—2002)一级 A 标准,其中TN≤10 mg/L,NH3-N≤1.5 mg/L。污水处理厂处理后尾水排入潼江,该工程对于改善潼江水质、保护水生态环境,促进梓潼经济技术开发区的发展具有重大意义。

秦 川 1,戴 红 1,郝 静 2,龚 正 1转工业水处理