李欣 丁亚辉 吴震 靳万博
中交二公局第二工程有限公司
摘 要: 通过玄武岩机制砂喷射混凝土配合比设计及现场湿喷施工工艺参数、技术总结,优化调整。为隧道生产提供技术支撑,保证施工质量、提高施工效率的同时,节约成本。
关键词: 湿喷混凝土;配合比设计;玄武岩机制砂;湿喷工艺;
随着国家安全环保,青山绿水政策的实施,江砂河砂禁止开产,故机制砂后续进入施工现场。而机制砂的级配和细度不易控制,石粉含量超标,拌制的混凝土和易性、流动性、工作性能较河砂差。一直是一个普遍性的技术问题。本文将着重分析探讨玄武岩隧道母岩生产的机制砂、碎石在喷射混凝土配合比设计中的应用。
1 隧道喷射混凝土的作用
隧道喷射混凝土要在开挖围岩基本稳定之后,及时喷护,以保证围岩整体结构稳定。防止围岩风化、掉块、变形、挤出等作用与围岩形成一体共同抵抗压力。
(1)支撑作用:发挥混凝土抗压强度高的特点,控制围岩局部变形、掉块、防止坍塌,是隧道安全的核心。
(2)填充作用:由于隧道围岩地质随进尺变化多样,喷射混凝土可以填充其节理裂隙坑洞,防止外部水渗入,使其整体受力,提高围严强度。
(3)封堵作用:可以在较短的时间内,密封岩层,使其与空气和水隔离,降低围岩二次风化。初喷平整度好,有利于防水材料铺设及防水系统实施控制。
(4)联合作用:可以利用自身强度,结合锚杆,钢拱架,围岩共同受力,抵抗外部压力。
2 玄武岩机制砂石混凝土配合比的特点
(1)本项目由于地处半山腰,施工场地少,物资原材料匮乏,进场运距长,费用贵。结合实际情况,前期策划使用隧道玄武岩石渣进行,粗细集料加工。既保护环境,又节约成本,达到双赢。但是实际情况与预期还是有些差距的,玄武岩“很特别、不合群、很难搞”经过大量的试验,整改、调试,驯服其性能保证喷射混凝土顺利施工。
现场原材料的特点:
(1)粗细集料的母岩为玄武岩和灰绿岩结合体,隧道母岩随着进尺,石质变化明显,不稳定,个别地段,还带有夹层,有红黏泥石和斜绿泥石,明显的红色、绿色石头。对减水剂吸附性大,混凝土坍落度损失快,严重影响混凝土施工性能。给我们配合比设计带来很大的难题,还多次邀请同济大学教授实地指导和培训学习。
(2)石质强度高,致密,生产加工难度大,不易破碎,生产的碎石针片状多,机制砂1.18~2.36mm筛超范围,级配较差,细度模数大,偏粗。致使喷射混凝土和易性差,泵送性差。粗集料4.75~9.5mm中2.36mm碎石较多,级配断档。生产料场料堆过高,导致集料颗粒离析,不均匀,不利于湿喷混凝土施工。图1各种规格的集料未整改前的,颗粒组成,针片多,级配不好。表1中可以看出未整改前玄武岩机制砂的,筛分结果,2.36mm、1.18mm累计筛余量超出规定范围,0.15mm累计筛余不在规定区间内,级配不好,砂子偏粗,不利于施工。

图1 颗粒组成,针片多,级配不好 *载下**原图
表1 机制砂筛分情况 *载下**原图

(3)隧道渣样里可能含有,未消耗的*药炸**、速凝剂等化学物质,吸附减水剂,致使混凝土中减水剂掺量增加,成本增加,混凝土坍落度损失较快,不利于施工。
(4)岩石母材致密,表面光,表观密度大,混凝土中的碎石不宜挂浆,包裹性差,坍落度稍大粗集料容易下沉,导致浆体分离,坍落度稍小,粘性较大,泵送性能差,很容易堵管,影响现场施工。表2自加工玄武岩机制砂、碎石检测参数,堆积密度和表观密度都偏大,石质重,致使混凝土包裹性差,容易产生浆体和骨料分离。图2前期调整时的混凝土状态,骨料致密,表面平整,光亮,不易挂浆,显得混凝土和易性不好,骨料堆积,粘聚性差,不易泵送,泵管摩擦力大,泵压不稳定。图3初始坍落度200mm,半小时后坍落度160mm,损失较大。实测容重与设计容重偏差较大,超方严重。
表2 自加工碎石、机制砂试验检测参数 *载下**原图


图2 混凝土配合比和易性试验 *载下**原图

图3 混凝土坍损试验 *载下**原图
(2)就现在存在的问题,结合实际情况,对粗细集料加工进行系统调整,优化。
(1)对于碎石场加工碎石的母岩,安排专职人员进行检测,观察其颜色的变化,和杂质控制。对不符合要求的渣样,要求其拉到弃渣场,选择稳定的石料进行粗细集料加工。也要求尽量避开回弹的喷射混凝土,细粉及小颗粒含灰尘较多的碎渣。优选较好的大块石质,进行加工。对成品材料加大频率进行检测,对细集料进行二次拌和,做亚甲蓝试验,测其吸附性是否稳定,是否达标,满足施工要求的再运输到拌合站料仓进行喷射混凝土拌和。
(2)和碎石加工场老板进行沟通,要求其对筛网进行更换、调整筛网角度和振动频率。将4.75~9.5mm的碎石二次过筛,筛出4.75以下的颗粒,汇入二次机制砂皮带,进行机制砂的生产。控制机制砂2.36~4.75mm、0.6mm及石粉颗粒含量,控制2.36mm颗粒累计筛余量,控制机制砂的细度模数在2.9以内,放宽石粉含量到10%左右,加一套碎石整形机,提高4.75~9.5mm粗集料的粒型和级配。故达成共识,机制砂采用二次破碎,筛网换成3.0mm,对筛网角度进行多次调整,对粗集料进行整形,更换粗集料筛网,控制2.36~4.75mm颗粒含量。在进料口加了一道出渣口,清除细粉和杂质。降低粗细集料中的软弱有害物质,降低其对减水剂的吸附性,降低减水剂掺量,节约成本。
(3)通过在试验室里,进行配合比试拌、调整、优化。调整减水剂的母液,缓凝,减水率、引气、消泡等参数比例,调节喷射混凝土的和易性和粘聚性。使其在保证强度的前提下,有最优的施工工作性能。
由于现阶段集中开建的项目较多,再加上环保部门的进一步管理,火电厂逐渐减少,致使粉煤灰生产产量降低,云南丽江地区供不应求。故我们采用纯水泥胶材,提高机制砂砂率和放大水胶比进行喷射混凝土调整。通过工作性能、含气量、凝结时间、塌落度损失、泵送性、和标准龄期强度试验的数理统计分析、总结,调整,最终择优选择喷射混凝土配合比。
3 隧道喷射混凝土配合比设计
(1)配合比设计要求:(1)使用部位:隧道初期支护、边坡防护等;(2)设计强度等级为C25;(3)要求坍落度为140~180mm。
(2)使用材料说明:(1)水泥:华润水泥(鹤庆)有限公司,P·O42.5水泥;(2)机制砂:恒源通建材有限公司,砂场,中砂、表观密度ρs=2.996g/cm3,细度模数=2.91;(3)碎石:恒源通建材有限公司,石场,4.75~9.5mm连续级配碎石,表观密度ρg=2.971g/cm3。(4)水:饮用水;(5)速凝剂:苏州弗克技术股份有限公司FOX LC-220速凝剂,掺配比例为胶凝材料用量的6.0%。(6)减水剂:云南石博士新材料有限公司,DS-J2型。掺配比例为胶凝材料用量的1.0%。
(3)配合比设计计算过程
(1)计算配制强度(fcu,o)

(2)确定水胶比W/B

根据GB 50086-2015《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》,选W/B=0.41。
(3)确定单位用水量(mw0)
根据GB 50086-2015《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》要求混凝土拌和物坍落度140-180mm,碎石最大公称粒径9.5mm,查JGJ 55-2011《普通混凝土配合比设计规程》表5.2.1-2,确定mw0=260kg/m3。减水剂掺量为1.0%,减水率为28.1%,则mw0=187kg/m3。速凝剂掺量为胶凝材料用量的6.0%。
(4)计算每立方米混凝土胶凝材料用量(mb0)

根据混凝土耐久性及GB 50086-2015《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》的要求,确定每立方米混凝土水泥用量mc0=456kg/m3。
(5)确定砂率βs
根据GB 50086-2015《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》,结合实际情况选取βs=48%。
(6)采用质量法mcp=2360kg/m3,确定粗集料(mg0)细集料(ms0)用量
根据:

即:

经计算得:ms0=824kg/m3,mg0=893kg/m3
试验室初步配合比为:水泥:砂:碎石:水:速凝剂=456:824:983:187:4.560:27.36
(4)配合比的试拌、调整、确定
根据混凝土拌合物工作性能、抗压强度结果和施工规范的要求,本试验室选定以下配合比作为C25喷射混凝土配合比,见表3。
表3 C25喷射混凝土配合比 *载下**原图

4 湿喷混凝土施工工艺
(1)玄武岩机制砂混凝土质量控制
(1)混凝土按照配合比集中场拌,提前检测各种原材料各种指标满足规范要求,测定施工砂石含水率,进行施工配合比调控。全自动强制式拌合机搅拌2min,坍落度控制在160~180mm,整体和易性良好,保证不泌浆、不堆堆、粘聚性要好,搅拌混凝土罐车运输。
(2)5min以内,终凝在10min以内。掺量控制在6%,结合实际围岩情况,特殊情况可以微调掺量。
(3)混凝土到现场后,要结合湿喷机泵送压力,和操作手实操效果进行配合比优化微调。坍落度太大,由于玄武岩表面平整、光滑、混凝土与岩层粘不上,容易整体滑移、掉落;坍落度太小,又不易泵送,容易堵管。必须保证混凝土的连续性。所以要综合考虑,及时优化调整,使混凝土处于最佳状态,才能保证施工顺利进行。
(4)每班组要按照规范要求,现场取样做试件,标准养护,检测强度、厚度,保证实体质量。如果强度不达标,要及时分析、调整。
(2)喷射时操作工人的操作方法
(1)在开始喷浆之前,要有经过培训的熟练操作手进行喷浆作业。先对喷浆机进行检查,检查机械设备、风水管、电缆各功能是否正常。拆除作业面障碍物,清除开挖岩面的浮石、泥浆、灰尘渣等沉积物。作业区要有良好的照明和通风装置。
(2)风压要适中,太大,出料大,回弹量就大,风压小,又压不密实,影响强度。一般边墙控制在0.4~0.5MPa,拱部控制在0.5~6.5MPa,喷嘴于岩层距离控制在0.6~1.5m,尽量垂直于岩面。以便获得最好的密实度和最小回弹量。回弹量边墙控制在15%,拱顶控制在25%。保证混凝土的连续性,尽量避免空气进入输送管。
(3)喷射之前要提前做好厚度预埋标记,初期支护厚度一定要控制。应进行分段、分层进行喷射。先把凹陷和较宽的张开裂隙的地方喷平填充,在按照从下往上的顺序往复喷射,要保证整体的平整度小于1/10,如果设计厚度大,可以分层,待第一层终凝后,在按同样的方法,进行第二层喷射,直至达到设计厚度。边墙控制在80~150mm,拱顶控制在60~100mm。在终凝以后要进行洒水养护14d,气温低于5℃不喷水。如果紧跟开挖面工作时,下一循环*破爆**要在喷射混凝土终凝3h后进行。
(3)生产过程中的自然条件影响
(1)围岩变化,等级由高变低,岩层破碎严重,夹层含泥严重、渗漏水等情况。这种情况下,一般就会出现喷射混凝土与岩层黏接力不够,挂不住,在混凝土自重条件下,整体滑落。此种情况就要采取辅助措施,挂网喷射,如果有拱架,要注意拱架背面密实度及平整度,拱架与岩面一定要喷密实,不能出现明显的空洞。保证其厚度符合设计要求。有出水的地方,要看出水量的大小,进行排水处理,引流、堵塞后。在进行初期支护,保证喷射混凝土与围岩的粘结力。要想取得良好的施工效果,就要掌握现场第一手动态资料,水泥性能,速凝剂适应性,隧道进尺围岩特点、出水情况,砂石的级配和粗细程度,混凝土出机的状态等。及时和操作手沟通协调以便及时优化调整。保证工序顺利,施工循环进度。
(2)原材料化学性质发生变化,机制砂细度模数、级配变化、含泥量超标,水泥温度过高,水泥速凝剂相容性变差,导致粘结力低,凝结时间变化,长时间不凝、或瞬间凝结,都不满足施工要求,造成整体掉块、滑移等现象。结合此等问题,我们做了大量的试验工作,调整,优化配合比,调整砂率及外加剂比例掺量,控制现场施工技术参数等手段,把控每一个环节,来保证施工质量。现场喷射混凝土施工有专业试验人员来跟踪,及时调控。
5 结论
通过隧道初期支护首件制,施工工艺总结、分析,掌握了第一手经验值,为后续施工提供宝贵经验,和湿喷车厂家技术人员交流,收益颇丰。后续工作开展顺利。湿喷技术的运用,从根本上解决了粉尘的问题,使喷射混凝土质量得到了有效的控制,实现了机械化作业,工作效率较传统人工潮喷工法提高了很多,施工环境也得到了很大程度的改善。通过玄武岩机制砂喷射混凝土配合比设计及现场湿喷施工工艺参数、技术总结,优化调整。为隧道生产提供技术支撑,保证施工质量、提高施工效率的同时,节约成本。
参考文献
[1] GJ 55-2011,普通混凝土配合比设计规程.
[2] JTG F60-2009,公路隧道施工技术规范.
[3] JTG/T F60-2009,公路隧道施工技术细则.
[4] GB 50086-2015,岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规程.
[5] GB/T35159-2017,喷射混凝土用速凝剂.
[6] JTG E30-2005,公路工程水泥及水泥混凝土试验规程.
[7] JT/T819-2011,公路工程水泥混凝土用机制砂.