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赵贵忠老师:
接下来我们再看这个我们前年的一个项目。刚才的案例是早期的,那么这个应该准确来讲是2017年我们做的一个项目,叫MG家具,它是做定制家具的,是在它的天津的一个工厂做的案例,主要针对它的一个油漆车间。
因为它那边是一个新厂,新厂开始以后,它整体的效率一直都不太高,在油漆车间的问题特别明显,尤其品质问题多,在这个地方就流不过来,这是它的一个背景。整个体现出来的交货周期都特别的长,它的柜体就达到40天,实木家具的周期是62天。这个周期在行业来讲是相当长的,一般正常的就是20多天了,25天左右才算是正常的。
我们采取的动作也是分为好几块。第一块也是一样的,我们要把它整个的计划运作先从这里开始理顺起。实际上,我们整个生产计划的运作,就是一种整体思维,就是从他的订单到出货(理顺)。
曾伟教授:
本质上计划的概念就是整体,因为不考虑整体,不要计划,它到哪算哪,那要什么计划?计划就是为了满足整体的思维,或者说它就是整体思维的一个起点,整体思维就从这里开始的。
所以,为什么管理五项职能第一项职能就是计划,这是管理学里面一个基本概念:计划、组织、协调、领导、然后控制,它从“计划”开始到“控制”结束,实际上整个就是一个整体,就是一个整体思维,是整体思维的几个方面或者几个步骤,或者几个要素,是这个概念。
你这样理解了,你就懂管理学在讲什么。管理学其实就是培养我们的整体思维的一种思维方式。而常人的计划性差,就是因为常识缺乏整体,就是习惯于到哪算哪。这样去理解“计划”这个概念,就马上明白,只不过精益走的比它更彻底、更细、更精准。

赵贵忠老师:
在计划运作里面有这么几个动作。
第一订单评审,然后协调会,每一天的生产协调,包括整个实木车间、油漆车间,包括包装车间,整体的《主生产计划表》的制定。再一个就是油漆车间的工序周计划和工序周排查,就是在这个计划链条当中的重点,这是在计划这个板块。
第二,我们对整个油漆车间过程当中的异常,也推了一个异常动作的规定:异常出现以后,责任部门(就是应该来处理这些异常的责任单位)多长时间之内必须到现场,多长时间之内要把这个异常快速地处理掉。就是把过程当中的非生产的时间先管起来,这是第二步。
第三,就是针对好多的油漆车间现场的异常出现以后,特别是很多品质问题的返工做了专项的品质改善,就在车间推了大量的改善动作,想办法减少返工的时间。

一个是针对颗粒的品质问题。在打磨的上方,我们就装了一个吸尘设备,保持整个现场除尘。因为灰尘的问题导致它有颗粒,这是一个改善。

第二个还是针对颗粒问题,就要求油磨工序每一周要把这个滤芯要把它拆下来,并且把上面的粉尘清理掉,这是对油膜工序员工的一个动作要求。

第三个就是面漆房(就是油房),要求每天上班之前,要把这个过滤纸,要做一次清扫,并且规定15天更换一次。改善以后就很明显,油房的雾的这个问题大量减少,并且颗粒问题由原来的占总板的比例降到2.06%。就这么一个小的动作,就是一个过滤纸,每天上班之前清扫,然后半个月换一次。在油房产生的颗粒问题就下降了将近七个点。
曾伟教授:
我打断一下,就是像这一类的问题,企业要做起来很简单的。原来就是要知道这一点,很简单的就扫一下。没有做也有一点很奇怪,咱们真没把这个当个事。
赵贵忠老师:
不以为然。这个是针对流油的问题,是对他整个环境,车间所有地地面凹凸不平的地方,用水泥铺平,降低车次进出的震动。

曾伟教授:
这些是流出来的油是吧?
赵贵忠老师:
对。
曾伟教授:
看起来像是脱漆一样的,实际上是流油。
赵贵忠老师:
它流油是因为工件空间震动导致的流油,就是对运输造成的品质问题做了改善,把地面进行整改平。
曾伟教授:
其实把地面搞平,这也是一个常识,也是没当个事。

赵贵忠老师:
然后,针对它的自动线,要求每喷完一车板件,必须用牙刷再清理喷枪喷头(清洗头),搞完以后还用喷枪吹。那么,一系列的改善,流油的问题,就是合格率由20%直接上升到60%,40点的提升。就这么一些小的动作,一次面漆的合格率。
曾伟教授:
如果你只谈合格率的话,20%、60%挺吓人的。
赵贵忠老师:
只是油房的对合格率提升。
曾伟教授:
说明原来的一次合格率很低。
赵贵忠老师:
对,再一个就是油渣的问题。对车间所有的架子除尘,然后要清洁,并且贴上美纹纸。这也是一个现场改善,也是减少它的反工,就是降低了板件喷漆以后出现油渣现象,减少返工。每天可以降低返工的成本,预计是两千。出现油渣,流洗下来,是因为架子上出的一些问题。

这个是水泡的问题,对面漆自动线的气管安装了油水的分离器。每次作业之前把水分排除,控制了成品水泡的问题。这个比例它是增加小的,改善动作以后它的比例是7.2%,降到1.8%,也是大大地减少面漆的返工。按照之前平均每单8件返工的比例计算,每天又可以节约8000元。
曾伟教授:
每天可以节约8000元?
赵贵忠老师:
因为有产量的,按照平均来算,它每单都有达到要8件要去返工。

然后,针对麻点的品质问题,要求UV的底漆线每三天要换一次过滤棉。最后,喷气设备都有很大改善,板件麻点的问题就得到控制,过滤棉换了以后,麻点的品质点9.1%降到6.2%。
曾伟教授:
你发现实际上它品质问题也是一个全面的,不是说哪一个问题很突出。很多问题占8%,那个占9%。也就是它是一个广泛的问题。
赵贵忠老师:
整个油漆现场,整个油漆线,包括底漆、面漆。针对油漆品质返工的问题,我们通过对5S,对面漆的喷房、车间现场,包括设备大大小小汇总统计有200个以上的改善点。油漆合格率由最初的30%,提升到70%以上;颗粒品质问题占总板件原来是9%,就颗粒这个问题,后来是下降到1.1%;油漆成品的一次性检验合格率由20%提升到70%。
曾伟教授:
问一下冯总,你觉得一次合格率20%到70%,还可以换算成一个什么数据?
冯景宏老师:
效率。
曾伟教授:
什么效率?

冯景宏老师:
就是它的生产效率,其实也相对效率也同步提升了50%。
曾伟教授:
对,等于是它的效率直接提升50%,因为这个50%不用返工了。你说对效率的提升直接得很。
赵贵忠老师:
最后,我们是把这一些动作,就是把刚才将近200个点的改善动作把它固化,这是我们常规的动作。就是把这些动作进行标准化:一个是5S,包括《油磨的作业指导书》,这个是针对油房的,把一些改善以后的一些动作把它固定下来,把它标准化;包括《砂光机作业指导书》、《调油的动作控制卡》这也是把他的动作进行标准化。
曾伟教授:
这些《作业指导书》的来源是攻关以后真正解决了问题,再把它固化下来的。
赵贵忠老师:
就实践检验这个动作有效以后。

曾伟教授:
而不是说技术部凭着他的脑袋想,然后做出来的。你就说《作业指导书》企业都有,但是你是根据实践总结出来的,还是我们技术人员脑袋中想出来的,这个是不一样的。
赵贵忠老师:
这是我们在MG重点针对油漆车间的一个案例,它最终的数据变化,就是人均小时产值的提*达升**到143%。
曾伟教授:
就翻了一倍多,翻了差不多1.5倍了,差不多1.5倍提高。
赵贵忠老师:
这是小时产值。它的交货周期就缩短了19天,就是原来40多天减掉十几天了。降了一半以上,可以达到21天的这个概念。那么它的一次性合格率就提升了48%。
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